2015年6月30日星期二

熟料破碎機軸承座降溫的簡易方法



1 引起軸承溫度高的原因  

  塑膠軸承(1)窯產量的增加,使冷卻機的冷卻效果下降,蓖冷機出料溫度高,使破碎機轉子溫度升高,並通堆高機過軸傳到軸承,使軸承溫度上升;

(2)熟料破碎機加油脂量超過了軸承腔容積的二分之一,由於油脂的過量加入,使軸承發熱溫度上升;  

(3)破碎熟料的過程中,產生大量的粉塵飛出,當部分細粉塵進入軸承座內,使軸承座內油脂變質,而產生發熱。  

2 軸承座冷卻降溫方式的改進  

(1)分別在熟料破碎機兩個軸承座的下油脂腔底部水平方向鑽一個直徑20mm的通孔,兩端攻絲,後穿接上循環冷卻水管,以冷卻軸承腔內油脂,達到降低軸承溫度的作用,同時在出水管上接入玻璃透視管,便於觀察循環水的流量及水質狀況;其中軸的直徑250mm,端蓋的直徑為450mm,軸承座的長度為490mm,冷卻水管孔距下部的距離40mm,冷卻水管孔距兩側邊緣的距離各為75mm  軸承,冷卻水管孔距上部的距離為290mm,軸承座高5OOmm,地角高5Omm,加粗線為冷卻水管的位置;

(2)在破碎機軸承座上部采用壓  陶瓷軸承縮空氣對軸承座的上部和軸表面吹風,以起到降溫作用,同時可減少粉塵的進入,且壓縮空氣采用手動閥控制,可根據現場情況來開停及調節閥門開度;

(3)改原來加入2#極壓鏗基脂為美孚鏗基脂,補油時做到少加勤加,防止油脂的過量加入。  

改進後,現在熟料產量在5800t/d以上,熟料破碎機的軸承溫度約33~38℃,一直運行良好。  

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